Contexte du projet

Une grande installation intégrée de production d'acier a cherché à récupérer la chaleur résiduelle des gaz de fumée à basse température générés par ses systèmes de chaudières et de services publics. Les échangeurs de chaleur métalliques conventionnels ont subi une corrosion acide sévère au point de rosée, ce qui a entraîné des arrêts fréquents et des coûts d'entretien élevés.

Pour obtenir une récupération de chaleur plus profonde et une fiabilité à long terme, un système d'économiseur à basse température en acier fluoroplastique a été mis en œuvre.

PARAMETRES DU PROJET

Tableau de données opérationnelles

Article Valeur
Capacité de chaudière 220 t/h
Débit de gaz de fumée 680,000 Nm³/h
Température d'entrée de gaz de fumée 165°C
Température de sortie de gaz de fumée 95°C
Débit d'eau de chauffage 1,050 t/h
Température d'entrée d'eau de chauffage 55°C
Chauffage Température de sortie d'eau 85°C
Résistance côté gaz de fumée ≤ 850 Pa

* Données du projet présentées pour référence à une application typique de récupération de chaleur résiduelle dans l'industrie sidérurgique. *

DEFIS

  • Corrosion acide au point de rosée

    Les gaz de fumée contenaient des composés de soufre et de l'humidité qui généraient du condensate acide en dessous de la température du point de rosée.

  • Profondeur de récupération limitée

    Les systèmes métalliques classiques ne pouvaient pas réduire en toute sécurité la température des gaz de fumée en dessous d'environ 120°C.

  • Fermetures fréquentes

    Les défaillances liées à la corrosion ont entraîné des entretiens et des remplacements répétés de l'équipement.

  • Perte d'énergie

    De grandes quantités d'énergie thermique utilisable à basse température ont été déchargées dans l'atmosphère.

SOLUTION

Système d'économiseur à basse température en acier fluoroplastique

Installé entre le ventilateur de tirage induit et la tour de désulfuration:

  • ● Résistance à la corrosion fluoroplastique
  • ● Résistance structurelle en acier
  • ● Résistance à la condensation à basse température
  • ● Stabilité de récupération thermique à long terme

Cela a permis un fonctionnement fiable en dessous du point de rosée acide tout en maintenant des performances de transfert de chaleur stables.

RÉSULTATS

  • Récupération de chaleur plus profonde

    Température de décharge des gaz de fumée réduite de 165°C à 95°C.

  • Réduction de la fréquence de maintenance

    Réduction significative des arrêts liés à la corrosion et des cycles de remplacement.

  • Amélioration de l'utilisation de l'énergie

    La chaleur récupérée réutilisée pour les systèmes d'eau chauffante des installations.

  • Stabilité opérationnelle à long terme

    Fonctionnement continu sous condensation acide et humidité élevée.

Valeur du projet

  • Efficacité thermique supérieure

    Récupérer plus d'énergie thermique utilisable des opérations existantes.

  • Coût d'exploitation plus bas

    Réduire la consommation des services publics grâce à l'utilisation de la chaleur résiduelle.

  • Amélioration de la fiabilité

    Minimiser les arrêts causés par les défaillances liées à la corrosion.

  • Meilleure économie du cycle de vie

    Longue durée de vie de l'équipement et moins d'entretien

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